安徽某铝业加工企业废水处理工艺改造及效果分析
2024-09-01 02:04:27发布 浏览164次 信息编号:84724
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安徽某铝业加工企业废水处理工艺改造及效果分析
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摘要:安徽某铝加工企业早期废水处理工艺及设备陈旧,运行过程中已不再满足现在的环保要求。经过工程改造,采用分流处理工艺,结合目前市场上优质水处理产品的应用,对含镍一类污染物的含镍废水进行分流收集、处理、排放;对预处理老化液、颜料废水进行预处理;优化综合废水处理工艺,扩大沉淀池容积,增设出水过滤装置。运行半年后,出水各系统水质均稳定达到《—2008电镀污染物排放标准》的要求,除镍、铝外,其他指标均按照《GB/T 31962—2015污水城镇下水道水质标准》表1一级B执行。在降低运行成本的同时,满足了现在的环保排放标准。
关键词:铝阳极氧化废水;镍封孔废水;颜料废水;前处理陈化液;工程改造
1 简介
铝是有色金属中用途最广、使用范围最广的金属材料,其应用范围在不断扩大。铝合金材料具有一系列优异的物理、化学、机械和加工性能,从餐具到尖端技术,从建筑装潢到交通运输,从能源应用到航空航天等各个行业都有应用。然而,铝的某些性能并不理想,如硬度、耐磨性和耐腐蚀性等。为了克服这些缺点,扩大其应用范围,延长其使用寿命,铝合金的表面处理是一道不可缺少的工序[1]。对铝材料表面进行阳极氧化处理是表面处理的一项优质工艺,应用十分广泛[2]。
铝阳极氧化生产产生大量含酸、碱、重金属、染料、颜料等废水[3]。安徽省某铝加工企业每天排放废水300m3,主要有前处理老化废水、前处理废水、阳极氧化废水、着色染料颜料废水、镍封孔废水等。由于废水处理工程陈旧、工艺简单,废水处理不能满足现有环保要求。2018年该项目拟进行改造,2019年3月建成投产。
2.废水性质及原废水处理工艺
2.1 废水性质
该企业每天生产12小时,日总排水量为300m3,因此每小时处理量约为25m3。原废水处理工艺为不分质处理,所有废水集中至综合废水池,浓缩后水质见表1。
2.2 原废水处理工艺
原废水由生产车间不分类排放至废水处理站,所有废水混合后排入综合废水收集池,再由水泵抽至处理系统,经氢氧化钠中和至pH值为7.0~7.5,再经聚合氯化铝混凝,聚丙烯酰胺絮凝,再经卧式沉淀池将废水与污泥分离,废水外排,污泥经过滤后外购处置。原废水处理工艺流程图如图1所示。
经过这个过程,有几个问题:
①外排废水中CODCr、总镍、总铝、总磷、色度不能满足最新排放标准(总镍、总铝执行《—2008电镀污染物排放标准》;其余指标执行《GB/T 31962—2015污水城镇下水道水质标准》表1,一级B标准)。
②镍离子属于污染物类别,没有进行单独收集、处理和排放,不符合环保法规要求;
③原有污水处理系统设计容量较小,特别是沉淀池,大量污泥会随废水外排,导致污染物得不到有效净化。
笔者团队根据该水质情况和原有工艺、设施情况,结合最新环保要求和工作经验,设计了新工艺并进行了工程改造,经过半年多的运行,设备运行良好,排放水质各项指标达标,且运行成本相对较低。
3、改造后废水处理工艺及流程
3.1 废水工艺改造原理
根据废水性质,工艺改造的原则是分质分流处理,将含镍废水作为一类污染物单独收集、处理、排放;颜料废水先进行预处理、脱色后与综合废水合并处理;预处理中的各类老化液也先进行预处理后一起进入综合废水处理。
改造后废水处理工艺流程图如图2所示。
3.2 老化液预处理工艺
在铝阳极氧化化学酸抛光、碱抛光、中和的前处理过程中,工作液由于杂质的积累,使用一段时间后需要更换,这部分老化液浓度较高,需要进行预处理,预处理后排入综合废水进行处理。
预处理老化液单独收集于老化液收集池,混合均匀后泵送至预处理系统,投加市售复合高效水处理剂CL-F16,本品碱度高,可替代氢氧化钠,价格低廉,具有降解COD、除磷等作用。将废水pH值调节至7.5,再投加聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM,沉淀后污泥泵送至综合污泥池,上层废水一并排至“综合废水收集池”处理。
3.3颜料废水处理工艺
铝阳极氧化后通常要进行着色处理,着色液中含有较高浓度的染料成分,一般为有机物,不易处理,在酸性条件下加入市售脱色剂进行反应脱色,再采用化学混凝沉淀进行预处理。
铝阳极氧化颜料废水单独收集于颜料废水收集池,混合均匀后泵送至预处理系统。在酸化分解池中,加入硫酸溶液控制废水pH值为3.0,同时加入市售分解脱色剂CL-M01,本品具有强催化氧化功能,可分解染料成分,达到去除的目的。反应后,按照预处理陈化液预处理工艺同样进行化学混凝沉淀处理。处理后的废水排至“综合废水收集池”处理。
3.4 镍封废水处理工艺
铝阳极氧化封镍工艺的漂洗水中含有镍离子等污染物,必须单独排放、收集、处理。同时,封镍槽液配方中含有醋酸,会与镍离子形成络合物。因此,处理工艺采用络合破除和螯合沉淀双重方法,确保镍离子处理至稳定水平并达标[4]。
将含镍废水单独收集于含镍废水收集池,混合均匀后泵送至预处理系统。在酸化分解池中投加硫酸溶液,控制废水pH值至3.0。同时投加市售高效分解混凝剂CL-F60,本品具有强催化氧化、强混凝功能,可分解醋酸镍络合物。再使用市售复合高效水处理剂CL-F16,调节废水pH值至8.0。然后投加市售重金属离子高效螯合沉降剂CL-M05L,本品为有机重金属沉淀螯合剂,可与镍离子形成非常稳定的络合重金属沉淀,从而彻底去除废水中的镍离子。镍为污染物,另设排污口,单独排放。
3.5 综合废水处理工艺
铝阳极氧化废水为前处理漂洗水、阳极氧化漂洗水、前处理老化液前处理废水、颜料废水前处理废水的混合,废水量大、成分复杂,含有较高的CODCr、磷、氨氮、总氮等,一般采用化学混凝沉淀法处理各类污染物,即可达标排放[5]。
将综合废水、预处理后的前处理老化液废水、预处理后的颜料废水汇集到“综合废水收集池”,混合均匀后泵送至处理系统。在酸化池中,加入硫酸溶液控制废水pH值至3.0,再加入市售高效复合破乳混凝剂CL-F60调节废水pH值至8.0。混凝反应后,经两级沉淀后,经砂滤池过滤,清水达到排放标准。
4 主要处理设施建筑物设计参数
主要处理设施建筑物设计参数见表3。
5 项目运行成果
系统正常运行6个月,每天对各系统排放废水进行取样分析,各系统出水水质稳定达标(总镍、总铝符合《—2008电镀污染物排放标准》;其他指标符合《GB/T 31962—2015污水城镇下水道水质标准》表1,一级B)。排放水污染物3次监测数据见表4。系统运行6个月,运行费用统计见表5。
6 结论
铝阳极氧化废水成分比较复杂,原有废水处理工艺不符合现行环保标准。通过工艺工程改造,采用废水分流,对一级污染物镍离子进行单独收集、处理、排放;前处理陈化液浓度高、成分复杂,单独收集、预处理后与综合废水合并处理;颜料废水单独收集,先进行预处理,将颜料打散,再与综合废水合并处理。在各系统废水处理上,引入市场上优质的水处理产品,确保各水系统污染物排放稳定、达标。运行半年后,设施设备运行正常,水质符合要求,综合成本降低。后期建议企业加强清洁生产,对生产废水分类更细,引入部分废液、废水回用工艺,达到节能减排、降耗增效的目标。
本文作者为黄惠章1,2*(1.福建省表面工程行业协会,福建厦门;2.福建厦门)。如需转载,请注明出处。
(国际展览业协会(UFI)中国区会员、广东会展业组织协会副会长、中国会展十大品牌主办商)
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