空调铜配件生产废水处理工艺改造:提高可生化性,稳定达标排放

2024-06-26 19:04:51发布    浏览57次    信息编号:76697

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空调铜配件生产废水处理工艺改造:提高可生化性,稳定达标排放

某公司主要生产空调铜配件,与格力、美的、格兰仕、韩国LG等国内外各大空调企业形成长期合作关系。该公司车间除油、酸洗、抛光、钝化(无铬)等工序产生的废水COD高达/L、铜离子高达80mg/L、LAS高达100mg/L,pH值低至0.9,具有酸度高、重金属含量高、COD高、LAS浓度高的“四高”特点,可生化性极差。原采用“微电解+A/O”工艺对其进行处理,但处理后的水难以稳定达到排放标准的要求,影响了公司的正常生产。

针对该废水特点,结合何明等人的研究成果,决定对原有处理工艺进行改造。即在预处理段改造微电解槽,并装填耐高温微孔活化微电解填料;在生化段增大水解槽容积及循环泵;在深度处理段增加一体化橇装MBR设备。升级改造后,处理后的水质稳定达到《水污染物排放限值》(DB 26/44-2001)一级标准。

01 项目概况

1.设计水量

根据业主要求,改造后的处理能力为5m3/h。

2.进出水水质

处理后出水需满足《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)一级标准,设计进出水水质见表1。

2 废水处理工艺

1. 工艺流程

改造后废水处理工艺流程如图1所示。

各车间生产废水先进入调节池,调节水质、水量后由泵送入微电解池,泵前自动加碱,控制pH为3~4。在酸性介质、好氧条件下,微电解池中生成新生态氢和二价铁,从而破坏络合物结构,取代单质铜。微电解池出水溢流进入一级混凝反应池和一沉池,自动加碱,控制pH为11~12,去除大部分铜离子和二价铁离子,沉淀水中的有机物被新生的絮凝体吸附。一沉池出水经大量曝气,在二级混凝反应池投加混凝剂,去除二沉池中残留的二价铁离子和铁离子。 二沉池出水自动控制pH为7~8.5,在重力作用下流入二级ABR水解池。在ABR水解池中,池内污泥在水力冲击下被搅拌,使泥水混合均匀,水解菌将难降解的大分子有机物分解为易降解的小分子有机物。

经过微电解、水解预处理后,废水的可生化性得到提高。水解池出水自流进入好氧池,好氧菌对有机污染物进行吸附降解,使废水得到净化。好氧池出水经三沉池自流进入MBR装置,池内安装的中空纤维膜对细菌和大分子有机物进行截留,保持较高的污泥浓度和微生物多样性,大大提高出水水质。三沉池沉积的污泥经气提装置返回生化池,补充池内污泥浓度。MBR池内泥水混合液中仍含有大量难降解有机物,返回水解池进行循环降解。生化剩余污泥与物化污泥一起排入污泥浓缩池。 浓缩后的污泥经厢式压滤机脱水后由业主外运处置,滤液回流至调节池与废水一同处理。

2.治理改造工程重点

(1)改造微电解槽,装载高温微孔活化微电解填料。微电解填料由多种金属与多种催化剂熔合,经高温冶炼而成,形成骨架式微孔合金结构,不会钝化、硬化,长期运行稳定、有效。

(2)将中和池后段改造为水解池,增加水解池容积;并在水解池中增加循环泵,控制水流量,提高污水与水解菌的接触反应效果。

(3)增设一体化橇装MBR设备,保证出水达标排放。

3 设计参数

1.油分离调节罐

隔油池为混凝土结构,地上0.2 m,地下2.5 m,规格为8.0 m×8.0 m×2.7 m,有效容积为120 m3,HRT为24 h。

2. 微电解池

微电解槽为地上混凝土结构,规格为6.0 m×2.0 m×4.5 m,有效容积为24 m3,HRT=4.8 h。

3.初沉池、二沉池(两级串联)

一、二沉池为地上混凝土结构,单池尺寸为6.0 m×4.0 m×4.5 m(含混凝反应池),表面负荷为0.4 m3/(m2˙h)。

4、ABR水解池(2级串联)

ABR水解池为地上混凝土结构,一级水解池尺寸为8.0 m×1.6 m×4.0 m,二级水解池尺寸为8.0 m×2.3 m×4.0 m,总有效容积为73 m3,总HRT为14.6 h,水解池COD容积负荷约为0.10~0.19 kg/(m3˙d)。

5. 有氧池

好氧池为地上混凝土结构,池体尺寸为8.0 m×5.6 m×4.0 m,有效容积为130 m3,HRT = 26 h,池内装有复合填料,污泥回流比例为50%~100%,泥龄为35~52 d,悬浮污泥质量浓度为3 000~4 000 /m3,污泥负荷为0.03~0.05 /(˙d)。

6. 沉淀池三座

第三沉淀池为地上混凝土结构,池体尺寸为8.0 m×2.6 m×4.0 m,表面负荷为0.33 m3/(m2˙h)。

7. 撬装式MBR装置

该撬装式MBR装置为集膜池、中水池、机房为一体的钢结构,设备尺寸为4.0 m×2.5 m×3.0 m,其中膜池有效容积为15 m3,HRT为3 h。MBR池核心设备为PVDF中空纤维帘式膜组件,总面积为640 m2。

8.污泥浓缩池

污泥浓缩池为混凝土结构,地上1.5m,地下2.5m,池体尺寸为6.5m×2.3m×4.0m,有效容积30m3。配有厢式压滤机2台,每台过滤面积20m2。

某公司主要生产空调铜配件,与格力、美的、格兰仕、韩国LG等国内外各大空调企业形成长期合作关系。该公司车间除油、酸洗、抛光、钝化(无铬)等工序产生的废水COD高达/L、铜离子高达80mg/L、LAS高达100mg/L,pH值低至0.9,具有酸度高、重金属含量高、COD高、LAS浓度高的“四高”特点,可生化性极差。原采用“微电解+A/O”工艺对其进行处理,但处理后的水难以稳定达到排放标准的要求,影响了公司的正常生产。

针对该废水特点,结合何明等人的研究成果,决定对原有处理工艺进行改造。即在预处理段改造微电解槽,并装填耐高温微孔活化微电解填料;在生化段增大水解槽容积及循环泵;在深度处理段增加一体化橇装MBR设备。升级改造后,处理后的水质稳定达到《水污染物排放限值》(DB 26/44-2001)一级标准。

01 项目概况

1.设计水量

根据业主要求,改造后的处理能力为5m3/h。

2.进出水水质

处理后出水需满足《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)一级标准,设计进出水水质见表1。

2 废水处理工艺

1. 工艺流程

改造后废水处理工艺流程如图1所示。

各车间生产废水先进入调节池,调节水质、水量后泵入微电解池,泵前自动加碱,控制pH为3~4。在酸性介质、好氧条件下,微电解池中生成新生态氢和二价铁,从而破坏络合物结构,取代单质铜。微电解池出水溢流进入一级混凝反应池和一沉池,自动加碱,控制pH为11~12,去除大部分铜离子和二价铁离子,并通过新生絮凝体吸附沉淀水中的有机物。一沉池出水经大量曝气,在二级混凝反应池投加混凝剂,去除二沉池中残留的二价铁离子和铁离子。 二沉池出水自动控制pH为7~8.5,在重力作用下流入二级ABR水解池。在ABR水解池中,池内污泥在水力冲击下被搅拌,使泥水混合均匀,水解菌将难降解的大分子有机物分解为易降解的小分子有机物。

经过微电解、水解预处理后,废水的可生化性得到提高。水解池出水自流进入好氧池,好氧菌对有机污染物进行吸附降解,使废水得到净化。好氧池出水经三沉池自流进入MBR装置,池内安装的中空纤维膜对细菌和大分子有机物进行截留,保持较高的污泥浓度和微生物多样性,大大提高出水水质。三沉池沉积的污泥经气提装置返回生化池,补充池内污泥浓度。MBR池内泥水混合液中仍含有大量难降解有机物,返回水解池进行循环降解。生化剩余污泥与物化污泥一起排入污泥浓缩池。 浓缩后的污泥经厢式压滤机脱水后由业主外运处置,滤液回流至调节池与废水一同处理。

2.治理改造工程重点

(1)改造微电解槽,装载高温微孔活化微电解填料。微电解填料由多种金属与多种催化剂熔合,经高温冶炼而成,形成骨架式微孔合金结构,不会钝化、硬化,长期运行稳定、有效。

(2)将中和池后段改造为水解池,增加水解池容积;并在水解池中增加循环泵,控制水流量,提高污水与水解菌的接触反应效果。

(3)增设一体化橇装MBR设备,保证出水达标排放。

3 设计参数

1.油分离调节罐

隔油池为混凝土结构,地上0.2 m,地下2.5 m,规格为8.0 m×8.0 m×2.7 m,有效容积为120 m3,HRT为24 h。

2. 微电解池

微电解槽为地上混凝土结构,规格为6.0 m×2.0 m×4.5 m,有效容积为24 m3,HRT=4.8 h。

3.初沉池、二沉池(两级串联)

一、二沉池为地上混凝土结构,单池尺寸为6.0 m×4.0 m×4.5 m(含混凝反应池),表面负荷为0.4 m3/(m2˙h)。

4、ABR水解池(2级串联)

ABR水解池为地上混凝土结构,一级水解池尺寸为8.0 m×1.6 m×4.0 m,二级水解池尺寸为8.0 m×2.3 m×4.0 m,总有效容积为73 m3,总HRT为14.6 h,水解池COD容积负荷约为0.10~0.19 kg/(m3˙d)。

5. 有氧池

好氧池为地上混凝土结构,池体尺寸为8.0 m×5.6 m×4.0 m,有效容积为130 m3,HRT = 26 h,池内装有复合填料,污泥回流比例为50%~100%,泥龄为35~52 d,悬浮污泥质量浓度为3 000~4 000 /m3,污泥负荷为0.03~0.05 /(˙d)。

6. 沉淀池三座

第三沉淀池为地上混凝土结构,池体尺寸为8.0 m×2.6 m×4.0 m,表面负荷为0.33 m3/(m2˙h)。

7. 撬装式MBR装置

橇装式MBR装置为集膜池、中水池、机房为一体的钢结构,设备尺寸为4.0 m×2.5 m×3.0 m,其中膜池有效容积为15 m3,HRT为3 h。MBR池核心设备为PVDF中空纤维帘式膜组件,总面积为640 m2。

8.污泥浓缩池

污泥浓缩池为混凝土结构,地上1.5m,地下2.5m,池体尺寸为6.5m×2.3m×4.0m,有效容积30m3。配有厢式压滤机2台,每台过滤面积20m2。

4 调试运行

(1)改造前,反应池加碱会产生大量泡沫及溢流,采取提高反应池防护高度、更换新型高温活化微电解填料等改造措施后问题得到解决。

(2)生化调试初期,好氧池经常产生严重泡沫,分析是表面活性剂引起的,飞扬的泡沫严重影响现场环境,造成菌种流失。通过采取控制负荷、增加微生物菌种和营养物量等措施解决了该问题。特别是MBR、ABR水解酸化系统中的微生物经过驯化成熟后,不再出现大规模起泡现象。原因分析:污泥的培养驯化是一个渐进、有序的过程,微生物结构随着反应器内不同时期环境的变化而进行调整,逐渐演变为适应MBR、ABR水解酸化过程的群落结构。

(3)调试后期,微电解池进水pH值控制目标由1.5~2.0提高到3.0~4.0,系统产泥量减少约1/3,且对后续生化系统未发现明显影响迹象。

(4)运行过程中偶尔出现污泥膨胀现象,此时SV30≥80%,好氧池表面浮着一层灰褐色黏稠的浮渣,一般通过增加污泥及混合液回流即可自动恢复,恢复时间一般为3~5天。

(5)MBR膜的日常清洗维护主要有三种:清水反洗、化学反洗和浸泡清洗。日常运行中,应充分重视清水反洗工艺,严格控制清水水质、反洗水量和反洗频率。实践证明,清水反洗工艺设备简单,自动化运行。如果维护到位,可以避免化学反洗的硬件投入和繁琐的操作,浸泡清洗周期可延长至4~6个月。

5 治疗效果分析

2016年8月份期间监测了各工艺对COD和Cu2+的去除效果,结果分别见表2、表3。

运行结果表明,虽然进水水质波动较大,甚至超过设计值,但出水COD

另外,显而易见的是,MBR工艺对COD达标起到了关键作用;物化工艺(微电解+二次反应沉淀)去除了大部分Cu2+,使得出水Cu2+接近标准。

6 技术经济分析

该处理改造项目总投资30万元,2013年11月完成设计,不停产施工,2013年12月完成调试,出水达标,已稳定运行3年多,微电解填料未出现硬化、失效现象,MBR膜保持完好,瞬时通量高于6.5m3/h,出水长期稳定达标。运行结果表明工艺设计合理,抗冲击能力强。

经长期测算,运行成本(主要是药剂成本,包括人工及耗材,不含水电费)约为60~80元/t,虽然没有直接经济效益,但为业主节省了污水排放成本,大大提升了企业形象,产生了较大的间接经济效益,另外环保效益十分显著。

7 结论

(1)工程实践证明,微电解+A/O+MBR组合工艺处理高浓度难熔金属表面处理废水是合理可行的。虽然进水水质波动较大,COD为809~1 366 mg/L,Cu2+为3.52~25.50 mg/L,但出水COD

(2)MBR工艺对COD达标起着关键作用,物化工艺(微电解+二次反应沉淀)去除大部分Cu2+,出水Cu2+接近达标,是整个工艺可靠运行不可缺少的一个环节。

(3)解决了行业高浓度生化酸洗铜废水处理的难题,大大提升了生产企业的社会形象和竞争力。

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