电镀污水处理调试运行过程控制参数及管理研究

2024-06-22 07:13:38发布    浏览70次    信息编号:76196

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电镀污水处理调试运行过程控制参数及管理研究

电镀是利用化学方法对物体表面进行装饰和保护的工艺过程。电镀厂众多,规模小,分布广,对周边环境影响较大。因此,电镀废水的有效处理是一个不容忽视的问题。但目前我国电镀行业仍然普遍选择化学沉淀法进行污染治理,存在重金属无法回收利用、资源浪费、处理效率低、不稳定等诸多问题。为此,制定了《重金属污染综合防治“十二五”规划》,制定了《重金属污染综合防治“十二五”规划》。本文主要研究电镀废水处理调试运行过程的控制参数和管理,为今后的废水处理提供更多的思路。

1.含铬废水处理工艺

某电镀废水处理工艺遵循“分类收集”、“分质处理”的原则

废水处理遵循“节能减排”的原则,以减少重金属污泥的产生为目的,前期根据不同水质选择物理化学预处理,后端采用生化处理,实现处理工艺合理,降低运行成本及危废处理费用。

1.1 前端物理化学预处理工艺

前端物化预处理工艺包括脱脂、染色废水处理、乳化脱脂废水处理、酸碱废水处理、焦铜废水处理、酸性锌废水处理、氰化物废水处理、镀镍废水处理、电镀镍废水处理、镍封孔废水处理、酸性铜废水处理、含铬废水处理等。根据废水特点,采用离子树脂法处理含铬废水,废水处理工艺流程见图1。

1.2 后端物理化学预处理工艺

电镀含铬废水经分质处理后,采用循环活性污泥法(CASS)为主体工艺进行处理,即在SBR池进水口增加生物选择器,实现连续进水、间歇排水,后端综合处理工艺流程如图2所示。

CASS工艺的原理是在反应器前端设置一个生物选择区(沿反应池长度方向设计两个区域),在反应器后端设置自动滗水装置,其操作分为曝气、沉淀、排水三个阶段。

与SBR工艺相比,CASS工艺对难降解有机物的去除效果更好,能最大程度地减少沉淀污泥在排水过程中的扰动,抗冲击负荷能力强。其具体优点是:有机物去除率高,出水水质好;管理简单,运行可靠;基建和运行费用低;抗冲击负荷能力强;能有效防止污泥膨胀。

2 主要建筑物及水处理设备设计参数

CASS工艺一般由四个阶段组成,即进水曝气阶段、沉淀阶段、滗水阶段和空闲阶段。

2.1 主要结构参数

设计含铬废水收集池1座,有效容积V=360m3,停留时间tHR=22h,设计流量Q=400m3/d,主要用于收集含铬废水。选用水泵2台,1备1用,流量Q=45m3/h,扬程H=20m,型号为SDK--SSH-50Hz;带浮球控制开关。

2.2主要水处理设备参数

主要水处理设备包括调节氧化池1、催化氧化池1、油分离器、电解池、调节池1、浮选机1、板框压滤机1、反应池1、氧化池1、催化氧化池2、调节池2、浮选机2、板框压滤机2、镍阳离子交换柱1、氧化池2、催化氧化池3、脉冲电凝聚机、含铜阳离子交换柱3、反应池3、螺旋叠片污泥脱水机等,设置方式按一般污水处理设备参数设置。

含铬阳离子交换柱4设计参数:种子(Cr3+)=50mg/L;大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,D001-7型,设计流量Q=400m3/d,工作周期T=5d;工作交换容量E=+g/kg。所需树脂质量m=,交换体积V=4273L,尺寸×,单柱树脂体积3.2t,两根柱。除铬阴离子交换柱1设计参数:种子(Cr6+)=180mg/L;大孔弱碱性阴离子交换树脂,设计流量Q=400m3/d,工作周期T=5d;工作交换容量E=+g/L。 需树脂质量m=6 000 kg,交换体积V=5 000 L,尺寸为1 500 mm×3 000 mm,树脂为3 t×2柱×2组;单柱树脂量为3 t。

3. 运行试验及运行分析

3.1 工艺调试与管理

3.1.1 单机调试

按照电气、机械设备说明书逐台试验各设备,此外,还应调试好水泵,并调试好备用泵,特别是对含铬废水等需要特殊材质的泵,应进行特殊试验,防止空转和损坏轴封等密封材料。

3.1.2 联动调试

根据单机试车整改意见,对整个工艺系统进行清水联动调试,对单机试车发现的问题进行逐一排除,看全部整改是否到位。同时,调试时严格检查各构筑物水流情况,看是否满足设计荷载要求。

3.1.3浮选机操作管理

浮选机采用加压溶气浮选机,要定期观察气水融合程度,一旦出现溶气不良应检查各设备运行故障,及时解决。同时,及时排泥也是一项很重要的工作,要及时清理泥斗,防止污泥溢出。

3.1.4 离子交换柱的运行和管理

1)树脂的预处理。树脂投入使用前,必须除去不利的杂质,防止树脂在使用过程中受到污染。阴离子树脂用碱处理,阳离子树脂用酸处理。

2)树脂的反冲洗。反冲洗,顾名思义就是用反方向的冲洗,使树脂松动。具体操作是先通入压缩空气,然后让自来水流入离子柱底部进行反冲洗。

3)再生。树脂不能与废水中的重金属进行交换。当达到平衡时,树脂需要再生以恢复其处理能力。

4)操作方式。离子交换柱的操作必须按照严格的操作规范进行。根据设计,两根离子交换柱串联操作。

综上所述,含铬废水经离子交换再生后可以回收铬酸,但试运行期间需总结反洗及再生周期,以便后续处理。

3.2 污水处理重金属铬运行特性分析

重金属对环境的危害很大,对其处理和排放必须严格控制,处理后必须达标排放。特别是铬(六价铬和总铬)等I类污染物,在车间排放口必须进行其检测。含铬电镀废水经过几个月的调试,目前已基本稳定,最终出水水质可以满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。含铬废水进水浓度变化很大,但含铬废水处理后总铬平均浓度为0.21mg/L,总体去除率很好,没有超标。 同时,处理后的出水六价铬浓度稳定在0.05mg/L左右,平均浓度在0.04mg/L左右,未出现超标现象,总铬和六价铬均能满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)的要求。

4。结论

综上所述,铬(六价铬和总铬)与其它污染物同属于一类污染物。但在最初采用离子树脂法处理含铬废水和后期采用循环活性污泥法(CASS)为主要工艺进行综合处理后,经过数月的调试,虽然含铬废水进水浓度变化较大,但含铬电镀废水出水已基本稳定,最终出水水质均能满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)标准。

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