电镀废水 COD 处理难题的解决方法:化学法系统研究

2024-05-31 15:09:11发布    浏览71次    信息编号:73599

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电镀废水 COD 处理难题的解决方法:化学法系统研究

概括:

电镀废水中不仅含有重金属离子,还含有一定量的COD(化学需氧量)。COD过高会影响水体的自净能力,导致湖泊湿地退化和大量水生生物死亡,打破水生态平衡,从而影响整个生态系统的能量流动和物质循环。目前国内外实现电镀废水COD达标的方法是生化法,但生化法初期投资大,生物菌种对重金属敏感,培养要求严格,不适宜处理连续大量的废水,在中小型电镀企业难以大规模推广,使用受到限制。目前国内外尚无其他成熟有效的电镀废水COD处理方法。为了解决中小型电镀企业电镀废水COD的处理问题,本文系统研究了化学法处理电镀废水COD。 以模拟电镀废水和实际电镀废水为研究对象,分别采用絮凝、化学氧化、化学催化氧化等工艺去除COD,探究各工艺的去除效果、影响因素及作用机理,得到一种适合中小型电镀企业废水COD处理的方法。模拟电镀废水处理研究获得了絮凝、化学氧化、氧化-絮凝处理废水COD(200~300 mg/L)的基本数据。3种常用絮凝剂聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)的最佳投加量分别为200 mg/L、200 mg/L和10 mg/L,最佳pH分别为8、7和7。 无机絮凝剂PFS、PAC处理COD废水效果优于有机絮凝剂PAM,但投加量较大,废水处理后产生的污泥量较后者高,且二次污染较严重;选择PAC+PAM组合作为絮凝剂(投加质量比为(1:5)~(1:10)),采用自行设计的两次pH调节(pH=8~9,pH=10~10)。

5)双絮凝两步工艺能有效去除废水中的COD,减少污泥体积和含水量,降低后期压缩泥饼成本,解决传统工艺重金属去除不能稳定达标的问题。常规絮凝只能去除部分易形成悬浮物和絮凝物的COD,对其他难絮凝的COD效果不明显。化学氧化可以氧化有机物和还原性物质,直接降低COD,弥补了絮凝的缺陷。通过常用氧化剂双氧水和次氯酸钠处理废水中COD的对比实验表明,次氯酸钠是模拟电镀废水最合适的氧化剂。采用次氯酸钠作为氧化剂,采用化学氧化-絮凝组合法处理模拟电镀废水。 当次氯酸钠投加量为30mg/L,氧化处理pH为6时,处理后的废水COD可达≤80mg/L,COD排放可达标(2008年表2)。实际电镀废水试验发现,含铜、含铬、含镍、酸碱及综合废水的COD集中在250mg/L以内。脱脂废水及各种表面活性剂、添加剂等是COD的主要来源。与模拟废水相比,实际电镀废水污染物成分复杂,各污染物相互影响明显,处理难度加大,因此,同样的方法和工艺处理这两类废水会有一定的差异。采用模拟电镀废水阶段得到的氧化-絮凝法处理含铜、含铬、含镍、酸碱及综合废水。 重金属含量完全低于国家排放标准(2008年表2),而COD值(特别是酸碱废水)略高于排放值(80mg/L)。

针对实际电镀废水中COD高的问题,本实验采用化学催化氧化法处理电镀废水中的COD。氧化剂为次氯酸钠,催化剂为以活性炭为载体,采用过量浸渍-烧结法制备的活性炭-金属氧化物。实验结果表明,当浸渍液组成(以相应的金属氧化物配比计算)为50%硝酸锰:三水硝酸铜:六水硝酸镍:六水硝酸铈:六水硝酸钴=(20-25):(5-10):(1-2):(0-0.5):1时,采用分级固化、升温烧结法制备的催化剂活性高,使用寿命长; 当次氯酸钠投加量为30mg/L、pH=6、催化剂2.5g/L、反应时间为3h时,原废水COD为175.5mg/L,处理后COD低至24.34mg/L,COD去除率达86.13%,远低于国家排放限值(-2008年表3,/L),且催化剂可连续多次使用,具有广阔的应用前景。

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