1995 年材料保护:电磁制动片与锥刹电机在电镀行车制动中的应用分析

2024-08-02 15:08:01发布    浏览53次    信息编号:81040

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1995 年材料保护:电磁制动片与锥刹电机在电镀行车制动中的应用分析

1995年7月材料保护第28卷第7期37电磁刹车片的缺点是刹车片的磨损、弹簧力的变化等都会影响制动力,甚至一些环境因素(如湿度)也会影响制动力,这些因素的影响比电磁刹车要小,在实际应用中,电路的故障率比直流能耗制动要低得多。对于电镀起重机制动方式的选择,笔者认为,水平行驶时,锥形制动电动机较好。电动机与变速箱之间的连接不宜采用齿轮传动,锥形刹车片安装在电动机壳体内,受外界影响较大,最好采用皮带传动。当电动机故障造成零件在强蚀槽内停止时,应迅速用手移动变速箱,先将零件从强蚀槽中吊出。在自动生产线上使用时,实践证明,电磁制动能满足起重机和吊钩的定位精度。 耗能制动一般不宜使用,除非能在良好的工作环境和良好的维护条件下使用,特别是在手工生产中(收稿日期1995《吊钩的上下运动》电磁制动器效果更好。在流水线上工作时。0302编辑张建设)一次镀锌故障排除广东湛江海军第705厂()冯华操我厂选择的镀锌工艺为:河南油+水洗—光亮—水洗—低铬色消光及工艺规范为:酸洗—镀锌液配制洗涤—水洗—干燥ZnCl}5O~7O g/LNaCl 1 60~180 g/LH 3 130一2O~30 g/L888光亮剂pH值温度18~20 ml/L5.2~5 8室温阴极电流密度用我厂镀锌液对某设备进行镀锌时层,涂层部分变黑。导致生产暂停。

笔者通过以下方法和步骤排除故障。首先从多方面分析,找出镀锌层发黑的可能原因。发黑0.8~2。故障原因有:前处理不良;阴极电流密度过大;氰化物含量过少;Zn含量过低;有机杂质过多;铜、铁杂质过多;误用硝酸调节pH值;光亮剂失效(我厂“888光亮剂”库存多年,可能已经变质)。其次对以上可能故障原因进行分析、试验,找出真正的原因。然后对症下药,询问操作人员有关事项。操作人员说,电镀时电流密度一般控制在1A/tm左右;每班前按规定加入光亮剂;用硝酸调节pH值没有错误。通过分析镀液成分,测得镀液pH值为5.4。 取样分析后镀液成分为:ZnCl~显然,除NaCl含量稍低外,其余均符合配方要求。加入氰化钠后,再次取样分析,其含量为176. 18 g/ L。小槽试验。取加NaCl后的镀液250 ml进行赫尔槽试验。试片充分涂油、酸洗后,以1 A电流镀5 min,试片局部发黑,光照后黑影仍然存在。ZnCl~58. 05 g/ L、NaCl 154. 54 g/ L、HBo3 27. 35 g/ L。

加入一定量的杂质。经以上几方面查找,可进一步断定故障是由于杂质过多引起的。取镀液1L,加热至60℃,依次用0.3m]、L HzOz、2g/L锌罐处理,经搅拌、静置、过滤、调节pH值后,加入光亮剂,进行赫尔槽试验,镀锌层正常。于是。用同样的方法将镀锌槽中的杂质处理干净,恢复正常生产。(收稿日期1995年03月27日编辑张建设)化学镀镍设备(4) (4)沈伟化学镀镍设备是实现化学镀镍标准化工业生产的重要工具之一。本节着重介绍和讨论以次磷酸钠为还原剂的高温酸性化学镀镍设备。该类化学镀工艺占目前化学镀工艺的绝大多数。 化学镀镍设备基本由镀槽、加热、搅拌、供给、循环过滤、补充调节及自动控制等部分组成。1镀槽{s 3}2镀槽设计应注意结构强度和设计尺寸,尽量保持其装载量在正常的操作范围内。镀槽村(内槽)必须采用耐热、耐硝酸、耐化学镀镍溶液的材料制作。

镀槽应成对使用,这样一只槽镀液时,另一只槽清洗配制,有利于镀液的转移和过滤。1 1 聚丙烯槽纯净(不加添加剂、填料、颜料)、无应力的聚丙烯材料是化学镀镍槽的理想材料之一。聚丙烯槽的优点是材料廉价易得,加工简单。

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