搅拌站废水的回收利用:对混凝土性能的影响及处理方法
2024-08-09 04:10:37发布 浏览80次 信息编号:81829
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本文选自《预拌混凝土》杂志2021年第5期
搅拌站废水对混凝土性能的影响及回用
黄海成、颜书超、吴志华、周英中、倪孔森
[摘要]分析了混凝土搅拌站废水的成分及其对混凝土性能的影响,通过对搅拌站废水进行固液分离和中和处理,实现了废水回收再利用的重要性。
[关键词]搅拌站;废水;固液分离;回收利用
0 简介
随着我国经济的发展和城镇化进程的加快,混凝土行业得到了快速发展,混凝土是最重要的建筑材料之一,据不完全统计,我国目前每年生产混凝土超过25亿立方米。
m3混凝土[1],而生产每m3混凝土约需搅拌水0.18m3,每年需水量达4.5亿m3以上。同时,生产每m3混凝土约产生废水0.03m3,全国混凝土搅拌站一年产生的废水将超过7500万m3。我国是水资源比较匮乏的国家,混凝土搅拌站废水随意排放,会造成大量的水资源浪费,同时给土壤和地下水资源带来严重的污染,对自然环境造成破坏。混凝土搅拌站废水回收利用,不仅对企业具有良好的经济效益,而且具有良好的社会效益。
本文对搅拌站废水的水质进行了分析,分析了搅拌站废水直接回用于混凝土搅拌对混凝土可能造成的危害。针对这些可能带来的危害,对搅拌站废水进行如下处理:搅拌站碱性废水经压滤机固液分离、二氧化碳中和处理后,变为中水,可直接作为混凝土搅拌用水或搅拌车冲洗用水。这样既可以避免高pH值废水对搅拌站用水的危害和对混凝土质量的影响,又可以实现废水循环利用,真正实现搅拌站废水零排放。这样既可以提高搅拌站的经济效益,又可以减少污水对环境的破坏。
1 搅拌站废水来源
搅拌站废水主要来源如下[2]:
(1)废弃混凝土分离产生的水:废弃混凝土经过砂石分离机分离,分离过程中需一定量的清水进行冲洗,砂石分离后会产生含有水泥及外加剂组分的废水。
(2)生产、运输设备冲洗水:主要是搅拌机、搅拌运输车作业后,为防止混凝土粘结设备和硬化而冲洗产生的废水。
(3)生产现场冲洗水:为了保持现场清洁,搅拌站每天都会用清水对生产现场进行冲洗,冲洗现场的水通过排水沟进入废水回收池。
(4)部分雨水:部分雨水会通过排水沟进入废水回收池。
2 搅拌站废水主要成分分析
搅拌站废水主要成分如表1所示,试验方法参照JGJ 63-2006《混凝土用水标准》[3]。
搅拌站废水pH值较高,pH值大于12.5;可溶物超过预应力混凝土标准要求(预应力混凝土可溶物限量值为≤/L);不溶物含量远远超过混凝土水质标准限量值;氯离子、硫酸根离子均符合水质标准;碱含量较高。混凝土拌和水的水质要求见表2。
3 实验结果与讨论
3.1 pH值对混凝土的影响
4个水样pH值均大于12.5,碱含量较高,如果这些废水直接回用于混凝土搅拌,可能会对混凝土的部分性能造成一定影响。
3.1.1 碱骨料反应的影响
碱骨料反应对混凝土的耐久性有着严重的影响,混凝土内部发生碱骨料反应,导致混凝土体积异常膨胀,产生裂缝,同时还会加剧由其他因素引起的混凝土劣化过程[4]。目前,一般认为碱骨料反应与混凝土中的碱含量密切相关,总碱含量越高,碱骨料反应越严重。唐明姝等[5]研究了Ca(OH)2对碱硅反应的影响,文章探讨了不同pH值溶液对蛋白石的侵蚀,结果表明,当pH值低于12.0~12.5时,SiO2的溶解量很少;当pH值大于12.5时,SiO2的溶解量明显增加。当pH值大于12.5时,含碱反应性骨料的混凝土存在发生碱骨料反应的风险。图1为SiO2在不同pH值溶液中溶解曲线。
3.1.2对混凝土强度的影响
搅拌站产生的高pH值废水直接回用于混凝土搅拌时,对混凝土的早期和后期强度有一定影响[6]。在高碱性环境中,水泥的水化产物多为CSH(Ⅱ),CaO/SiO2比值为1.5~2.0[7]。这种网络状颗粒较容易重叠并迅速交织成网络结构,形成空间骨架,使浆体逐渐致密,提高早期强度。但由于水泥水化硬化结构形成过早,阻碍了后期水化所需的离子迁移和扩散,减缓了后期水化进程,导致后期结构性较差,影响后期强度的提高[8]。相反,在低碱性环境中,水泥的水化产物CSH凝胶多呈云状,有利于浆体在水化后期致密化,从而提高后期强度[9]。
3.1.3 对减水剂效率的影响
搅拌站产生的高pH值废水直接用于混凝土搅拌时,由于碱性组分的叠加,混凝土的碱含量较高。高碱含量影响水泥与聚羧酸系减水剂的相容性和适应性,降低减水剂的效能,表现为混凝土流动性降低,初凝时间和终凝时间明显缩短,初凝时间缩短幅度较大[10]。减水剂效能的降低必然会增加混凝土的用水量,用水量的增加导致坍落度的快速损失,严重影响混凝土(尤其是泵送混凝土)的搅拌性能,对现场施工不利[11]。
3.2 不溶物对混凝土性能的影响
搅拌站废水中不溶物含量远远超过混凝土用水标准的限值,不溶物中含有粒度小、活性低的固体废弃物,将它们加入到混凝土中,可以增加骨料的表面积,增加新拌混凝土的用水量,降低混凝土的工作性。而且这些颗粒可能具有一定的吸水能力,对混凝土的工作性产生不利影响,另一方面当它们包裹在骨料表面时,会影响骨料与水泥浆体的粘结,从而降低混凝土的力学性能[12]。同时,废水中的悬浮颗粒和惰性成分会吸收正常加入的外加剂,降低混凝土的工作性。废水中外加剂掺量、有效成分和惰性成分的差异,导致废水对不同强度等级混凝土的工作性影响结果不同[13]。
搅拌站废水对混凝土性能的影响存在诸多不确定因素,为保证混凝土质量的稳定,对搅拌站废水进行处理势在必行,这样不仅可以保证混凝土的质量,而且对节能环保也有积极的影响。
4 搅拌站废水处理方案
4.1搅拌站废水-中水自动化处理系统工艺流程
图2为污水处理系统工艺流程图。
4.2 流程描述
搅拌站污水及中水自动化处理系统主要由电子自动化控制系统、压缩气体储罐、空温气化器、气体自控电磁阀、中和反应器、pH高精度在线检测仪、雷达液位计、液压智能柱塞泵、污水压滤机等组成,以上设备均为我公司制造。
4.3 搅拌站废水及中水自动化处理系统工作原理
图3为该处理系统的工作原理图。
4.4 处理
本方案采用二氧化碳进行中和处理,首先通过压滤机对搅拌站污水进行固液分离,将废水中的悬浮颗粒、水泥凝胶、络合物等不溶物从液相中分离出来,滤渣作他用,滤液进入原水收集池,由高压柱塞泵打入反应器雾化,在雾化过程中与同时通入的二氧化碳气体发生中和反应,当污水与二氧化碳达到一定平衡时,中和反应完成。中和反应后的水流入沉淀池,沉淀后的上层清水流入清水槽,从而得到符合工业回用水标准的清水。过程中通过液位监控、pH值监控实现电子全自动化操作。处理系统中的中和反应机理如下:
搅拌站废水经压滤、二氧化碳中和处理后,水质分析结果见表3。
4.5 结果分析
(1)由表3可以看出,废水经过压滤、中和、预沉淀处理后的pH值基本在7左右,达到了碱水中和的目的。
(2)可溶物含量也显著降低,这是意料之外的,可溶物降低的具体机理有待进一步研究。
(3)不溶物经过滤后,大部分大颗粒(>45μm)被除去,少量细小颗粒(<45μm)残留。从试验数据可以看出,过滤效果明显,残留不溶物极少。
(4)处理前后氯离子(Cl - )和硫酸根离子(SO 4 2- )的数据变化不大,这与氯离子的溶解度和硫酸钙的饱和溶解度有关。
(5)处理后的废水中碱含量也明显降低。这与可溶物含量的降低有关。具体的去除机理有待进一步研究。
(6)搅拌站碱性废水处理后符合GB/T 19923-2005《再生水作为工业水源水质标准》和JGJ 63-2006《混凝土用水标准》的水质标准,有利于进一步扩大水资源的循环利用。
4.5.1进水压力、水流量及二氧化碳气体压力对中和效率的影响
根据搅拌站废水及中水自动化处理系统的工艺要求,测试进水压力对中和效率的影响:
保持进水流量为25m 3 /h,二氧化碳气体压力为0.05MPa,测定单位量(每立方米)水条件下进水压力对中和效率的影响,测试水压为0.05MPa、0.1MPa、0.15MPa、0.2MPa、0.25MPa、0.3MPa、0.5MPa、0.7MPa、1MPa、1.2MPa时碱性污水中和至中性所需的时间。
水压与消耗时间关系见表4,水压与消耗时间关系曲线如图4所示。
从图4水压与消耗时间关系曲线可知,当水流量为25m3/h,二氧化碳气体压力为0.05MPa时,从0.05MPa到0.3MPa的消耗时间(Δt)减少幅度较大;当压力从0.3MPa到1.2MPa时,消耗时间(Δt)减少幅度较小;当水压继续升高时,消耗时间变化不大,基本维持在2.45min左右。基本可以认为消耗时间的拐点在0.3MPa处。结合水压与电机能耗关系可知,当水压达到0.3MPa时,二氧化碳对碱性污水的中和效率达到最佳。
4.5.2 水流量对中和效率的影响
保持进水压力为0.3MPa、二氧化碳气体压力为0.05MPa不变,测定单位量(每立方米)水条件下进水压力对中和效率的影响,分别进行10m3/h、15m3/h、20m3/h、25m3/h、30m3/h、35m3/h、40m3/h、45m3/h水流量试验,测定碱性污水中和至中性所需时间及单位水循环次数η。
水流量、消耗时间与单位水量循环次数η关系如表5所示。
表5中的数据来源及定义:
(1)水流量:指水泵正常工作时,实际流过水泵的水量与相应工作时间的比值,用Q表示,单位:m3/h。这与水泵的额定流量不同,是经过标定后的实际流量。
(2)运行时间:指泵正常工作时,处理每立方米碱性污水至中性所花费的时间。为实测值,以T 1 表示,单位:分钟/立方米。
(3)额定时间:指实际水流量下,抽取每立方米水所需的时间,以T 0 表示,单位:分钟/立方米。
T0=1/Q×60(1)
式中:T 0 ——额定时间,min/m 3 ;
Q——水流量,m3/h;
60——相当于分钟和小时,1h=60min。
(4)单位水量循环次数:指运行时间与额定时间之比,用η表示,单位(无量纲量)。当η无限趋近于1时,表示该水量为中和系统处理的最佳污水流量;当η>1时,表示该水量不能满足中和系统正常污水流量需求;当η<1时,表示该水量超出中和系统正常污水流量需求。
η= T1 / T0 (2)
式中:T 1 ——动作时间,min/m 3 ;
T 0 ——额定时间,min/m 3 。
水流量、时间消耗与单位水量循环次数η关系曲线如图5、图6所示。
当进水压力为0.3MPa,二氧化碳气体压力为0.05MPa时,从图5中水流量与消耗时间关系曲线可知,在流量为30m3/h和35m3/h时额定时间与运行时间随流量变化的曲线趋于相交,说明此时额定时间与运行时间趋于相等,同时中和系统的污水流量为最优值。结合水流量与电机能耗关系,以节能为准则,可知当进水流量为30m3/h时,二氧化碳对碱性污水的中和效率达到最佳。从图6中水流量与循环系数η关系曲线可知,当污水流量为30m3/h和35m3/h时,η值无限趋向于1,进一步验证了污水流量为30m3/h时,二氧化碳对碱性污水的中和效率达到最佳。
4.5.3 CO2气体压力对中和效率的影响
保持入口流量为30m3/h,入口压力为0.3MPa,测定单位量(每立方米)水条件下二氧化碳气体压力对中和效率的影响,测试在气体压力为0.01MPa、0.02MPa、0.03MPa、0.04MPa、0.05MPa、0.06MPa、0.07MPa、0.08MPa、0.09MPa、0.1MPa条件下碱性污水中和至中性所需的时间。
二氧化碳气体压力与消耗时间关系如表6所示。
二氧化碳气体压力与消耗时间关系曲线如图7所示。
当入口流量为30m3/h,入口压力为0.3MPa时,由图7气体压力与消耗时间关系曲线可以看出,当二氧化碳气体压力为0.05MPa时,运行时间无限趋向于额定时间2min/m3,说明此时二氧化碳气体压力为中和系统的最佳值,此时碱性污水二氧化碳中和效率最好。
通过以上试验发现,当泵进水流量为30m3/h,进水压力为0.3MPa,反应器内二氧化碳气体压力为0.05MPa时,处理系统的中和效率最好。进水流量、进水压力、二氧化碳气体压力是影响中和系统运行的三大因素,其中两个因素发生变化,则必须调整另一个因素,以达到新的平衡,保证中和系统处于最佳工作状态。(以上试验未考虑温度、气压变化对试验结果的影响)
5 搅拌站污水中水自动化处理系统CO2使用量及成本分析
详情请参阅表7。
(1)由表7可知,搅拌站废水初始平均pH值为12.70,最终平均pH值为7.13,经过二氧化碳中和处理后,碱性废水变为中性水。
(2)处理过程中,二氧化碳实际平均消耗量为2.23kg,折算成单位体积污水实际消耗量为1.39kg/m3;二氧化碳理论平均消耗量为1.79kg,折算成单位体积污水理论消耗量为1.12kg/m3。二氧化碳平均实际利用率为80.26%。试验过程中发现,二氧化碳的利用率与污水的pH值有一定关系,pH值越高,二氧化碳的利用率越高。本次试验污水用量较少,设备连续运行情况不理想,导致部分二氧化碳未参与反应而残留在反应器中,从而影响二氧化碳的利用率。当将中和系统投入实际污水处理中时,在保证设备连续运行的同时,二氧化碳的利用率将得到一定程度的提高。
(3)目前商品二氧化碳价格存在地区差异,约为1.2~1.5元/kg,结合污水处理系统二氧化碳用量及利用率,污水处理系统材料成本约为2~2.7元/m3,电耗约为0.25~0.35元/m3,综合成本较工业用水价格有明显优势。
六,结论
(1)搅拌站高pH废水直接回用于混凝土搅拌,对混凝土的性能有一定影响。主要表现在:一是存在发生碱骨料反应的可能,影响耐久性;二是影响混凝土早期强度和后期强度;三是影响减水剂的效率;四是影响混凝土的工作性能。
(2)经过“搅拌站废水—再生水自动处理系统”处理后的污水,各项数据参数有明显改善,检测项目均符合GB/T 19923-2005《再生水作为工业水源水质标准》和JGJ 63-2006《混凝土用水标准》,将进一步有利于扩大水资源的循环利用。
(3)“搅拌站污水再生水自动化处理系统”在运行过程中,中和效率受进水压力、进水流量、二氧化碳气体压力的影响,当其中两个因素发生变化时,必须调整另一个因素,以保证处理系统处于最佳工作状态。
(4)“搅拌站废水—中水自动化处理系统”利用二氧化碳处理搅拌站碱性废水,综合处理成本较工业用水价格有明显优势。
(5)搅拌站废水通过“搅拌站废水—中水自动处理系统”处理后循环使用,对企业的经济效益有很大的帮助,对节约资源、保护环境也有着十分重要的意义。
参考
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