无氰滚镀铜工艺应用维护及故障解决措施

2024-08-04 17:07:28发布    浏览158次    信息编号:81289

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无氰滚镀铜工艺应用维护及故障解决措施

近年来,无氰镀铜工艺的研究和应用取得了长足的进步,尤其在铁件挂镀、滚镀、铝合金挂镀方面,已有不少工业应用实例。无氰无磷滚镀与焦磷酸盐滚镀相比,具有以下优点:镀液中不含磷酸盐,可直接滚镀于钢铁表面,镀层亮度较高。另外,无氰滚镀在镀层均匀度、深镀能力等方面已与氰化物滚镀相当,有望取代氰化物滚镀。本文介绍了无氰滚镀工艺应用过程中的维护事项,并针对遇到的故障提出解决方法,为厂家在实际应用中预防和解决类似故障提供参考,以降低不良率,提高生产效率。

无氰无磷铜滚镀工艺

1.1 流程

机械抛光→化学除油→水洗3次→酸洗活化(采用体积分数为2%~5%的硫酸,下同)→水洗3次→无氰无磷滚镀铜→水洗→酸洗活化→滚镀镍。

1.2 镀液配制

无氰无磷铜滚镀所采用的SF-585无氰碱性镀铜体系如表1所示,镀液配制步骤如下:

1)在洁净镀槽中加入3/5体积的纯水,加热至50℃,加入所需量的开口粉,搅拌至完全溶解,冷却至室温。

2)另取一容器,用1/3体积的纯水溶解所需氢氧化钾,冷却至室温后,边搅拌边加入镀槽中,并立即加入移动粉末,继续搅拌至溶解。

3)添加添加剂,加厚镀铜时无需添加主光亮剂。

4)用精密试纸检查溶液的pH值,用盐酸、45%氢氧化钾溶液调节pH值。

5)加入纯净水至所需体积,搅拌均匀,加热至工作温度范围,即可试镀。

1.3 电镀液的维护与补充

1)工件进入无氰碱性镀铜槽前,确保其已除油、表面无锈蚀;

表1 SF-585无氰镀铜配方及工艺条件

2)每天分析Cu²+含量,建议滚镀Cu²+含量保持在10-15g/L,挂镀Cu²+含量保持在12-18g/L。

3)每班检查一次槽液pH值,保持在9.2~9.7范围内;pH值高于10.0时,用1:1盐酸进行调整,每加入2mL/L 1:1盐酸可使pH值降低约0.08;pH值低于9.0时,用500g/L氢氧化钾溶液进行调整,每加入2mL/L 500g/L氢氧化钾溶液可使pH值升高约0.1。

4)每天清洗过滤器,将滤芯浸泡在5%~10%盐酸中1小时。

5)每周1至2次添加铜阳极,用体积5%盐酸活化。

6)对于挂镀,每30~60天清洗一次阳极及阳极袋,将阳极及阳极袋浸泡在5体积%的稀硫酸中10~20分钟。每次清洗阳极后加入0.1g/L的补粉;对于滚镀,无需使用阳极袋,镀槽只需每月清洗一次即可。

7)附加粉、定位粉、助剂、主光亮剂用量见表2。

表2 各添加剂添加量

8)每班结束后,用磁铁吸起掉落的工件。每月一次,清理底部,将掉落的工件和其他杂物吸出。

9)为避免波美度上升过快,不建议直接回收镀液,但可将洗水中的铜化合物沉淀回收后加入镀槽中。需要注意的是,以上只是日常的维护工作,添加剂的使用和保养可能因工件不同而有所差异,应根据实际情况处理。

1.4镀液中总铜含量分析

试剂:过硫酸铵;1:1(体积比)氨水;PAN指示剂,即含1g/L 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚的乙醇溶液;0.05mol/L EDTA(乙二胺四乙酸)标准溶液。

操作步骤:吸取1.0 mL镀液于250 mL锥形瓶中,加入约100 mL去离子水和约1 g过硫酸铵,溶解后加热煮沸1~2 min,加入1:1氨水直至溶液变成深蓝色,再加入数滴PAN指示剂,此时溶液变成紫红色(注意不要加太多,以免变色不明显),最后用0.05 mol/L EDTA标准溶液滴定至溶液变成黄绿色,根据公式(1)计算镀液中铜的质量浓度。

式中:p为镀液中铜的质量浓度,单位为g/L;c为EDTA标准溶液的浓度,单位为mol/L;V为消耗的EDTA标准溶液的体积,单位为mL;V₁为所测镀液的体积,单位为mL。

常见故障解决方法

此工艺已使用5年多,主要产品为螺丝、铰链等,期间发生过几次故障,经采取措施后解决,恢复到开锁锁芯的水平,现将有关情况介绍如下。

2.1高区涂层粗糙、烧焦

2.1.1 故障现象

如图1所示,霍尔电池试件高处出现了约3cm的烧焦区域,滚镀工件高处也相应出现了烧焦的滚印。

图 1:高区域粗糙和烧焦的涂层

2.1.2 原因分析及解决方案

分析发现镀液Cu²+质量浓度为8.9g/L,明显低于工艺要求10-15g/L。因此推测故障主要因镀液铜离子浓度偏低引起。建议厂家加大阳极面积,采用阳极钛篮装载电解铜阳极,使镀液铜离子质量浓度提高至14.3g/L。重新镀后,高区烧焦现象消失,如图2所示。

图2 调整镀液Cu2+质量浓度后霍尔电池试片外观

2.2涂层颜色偏暗

2.2.1 故障现象

如图3所示,工件表面镀层分布均匀,但颜色较暗,亮度不足。

图 3:深色涂层

2.2.2 原因分析及解决方案

对镀液成分进行分析,发现Cu²+与络合剂的质量浓度比(以下简称“铜络合比”)为0.91,推测镀层发暗的原因可能是络合剂不足。在镀液中添加补充粉,将铜络合比调整为0.68。重新镀后产品恢复亮丽外观,如图4所示。

图4 调整镀液铜铜比后产品外观

2.3 工件下部涂层发暗、粗糙

2.3.1 故障现象

工件下部区域的涂层粗糙、发暗,如图5所示。

图 5:下部区域的粗糙涂层

2.3.2 原因分析及解决方案

主要原因有:主光亮剂过多;辅助剂不足;pH值偏低;铜络合物配比过高;定位粉不足。

针对以上原因,采取了如下措施:1)停止加入主光剂,消耗或稀释镀液,然后调整各组份浓度到规定范围;2)补充助剂及移动粉末;3)添加补粉;4)用氢氧化钾溶液调节镀液pH值到正常范围。采取以上措施后,故障消失,镀后工件如图6所示。

图6 采取多项措施解决低位区域涂层粗糙后的产品外观

2.4工件下部区域涂层厚度低

2.4.1

故障现象

低洼区域镀层厚度较低甚至未镀上,如图7所示。

图7 低区无镀层

2.4.2 原因分析及解决方案

分析认为是由于镀液中缺少移动粉末导致的,于是在镀液中添加了4g/L的移动粉末,结果显示低区顺利镀出,且镀层厚度符合要求,如图8所示。

图8 镀液中补充移动粉末后霍尔电池试片外观

结论

无氰镀铜工艺在国内研究应用已有几十年,最初用于挂镀,但随着研究的深入和应用的增多,该工艺的缺点也逐渐暴露出来。但只要我们认识到缺点,在不断积累生产经验的基础上,有针对性地进行实验研究,在不久的将来无氰镀铜工艺必将全面取代含氰镀铜工艺。

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