2023 年首钢京唐坚持极致效率,全流程生产保持高水平

2024-08-01 08:10:47发布    浏览40次    信息编号:80885

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2023 年首钢京唐坚持极致效率,全流程生产保持高水平

坚持极致效率,全程保持高水平生产

2023年,首钢京唐将坚持极致效率方向,围绕以高炉为代表的全流程高效稳定运行,强化总体生产组织,注重横向协调、纵向联动,持续夯实炼铁运行基础,构建全流程经济高效的运行新格局。

炼铁系统以高炉为中心,深化产供研管理,促进炼铁系统高效稳定运行。持续优化煤矿配比,夯实原燃料质量,坚持低库存运行,合理匹配烧结、球团产能,动态微调优化,实现了炉料结构稳定,为高炉高效运行创造了条件,为降低铁水成本拓展了空间。高炉工艺以高动能、高风速、适宜、充分的热量制度为基础,激活炉子工况,降低炉内有害元素水平,调整炉渣性质,加强高炉操作过程控制,加大炉温、铁口合格率等关键参数监控力度,为高炉平稳运行打下坚实基础。炼焦工艺采用300Kg试验焦炉、煤岩相。 提高瘦煤比例至10%,低灰炼焦煤比例提高至1/3,同时提高焦炉加热均匀性,实现焦炭产量平稳增长。一季度,三座高炉富氧率均实现历史性突破,其中1号、2号高炉富氧率达到8.2%;铁水产量同比增加2.9%,创历史新高,平均高炉利用系数达到2.45,保持行业领先水平。

后钢系统以市场为导向、以效益为中心,优化产线分工,动态配置资源,提高系统创效能力。炼钢工序全面提升铸机拉速,重点针对调宽范围、方向、拉速等进行改造攻关,制定了调宽机型提速方案。通过反复测试工艺稳定性、固化操作标准,保证了整个调宽工艺的可靠性。目前,1650连铸机调宽已实现拉速1.4米/分钟常态化生产,比攻关前提升40%,在线调宽时间缩短50%以上,达到国内领先水平。在MCCR铸机拉速试验中,连铸工艺技术员王浩与团队成员对各项技术指标、操作标准进行逐一梳理。 经过反复推敲和大量模拟演练,通过改进结晶器铜板、改善钢水过热度控制、优化结晶器配水等重点攻克生产关键控制点。3月份,MCCR铸机拉速成功达到6米/分钟,打破历史纪录。连退线科学优化生产组织调度,过渡料使用量环比减少38.7%。不断加强精度控制,平均速度利用系数达到99.3%,产量创历史新高。面对最大的困难,我们高效协作,提出生产组织最优方案,沟通浇注安排,深度参与计划调度,优化轧辊调度,打破四班堆料制约模式,实现质量稳定。 两条生产线产量稳定、产量较高,一季度超计划产量1.5万吨,比去年同期增加产量8000吨。

物流系统灵活制定物流组织计划,保障生产发货,确保产成品按时发货、合同如期履约。3月份以来,风大浪大雾天气导致港口间歇性封港,给成品海运出口带来很大困难。运输部加强内外协调,优化以三座高炉为中心的运输生产保障体系,抓住有利天气增产,最大限度实现快速装卸发运。“我们按照物流调度中心下达的生产指令,预先部署产品装卸协调、船舶对接、资源计划调配等工作,确保港口机械长时间满负荷运转。”四班作业组长石长武在现场指挥调度时说。单班发运厚板4868吨,创历史新高。

提高产品质量和品牌声誉

2023年,首钢京唐将紧扣市场趋势,牢固树立产品定位,大力推进结构升级、渠道优化、质量提升、服务提升,培育新的利润增长点,不断提升“制造+服务”能力。产量超计划21.6万吨,高端主导产品超计划21.8万吨,汽车板产量超计划2.3万吨。产品竞争力和品牌影响力持续提升。

关注市场动态,深耕制造能力。坚持高端化、特色化、差异化产品发展方向,一季度开发新产品23个,完成产品认证54项。两条热轧产线组织试制44次,成功率100%,开发新钢种6个。汽车板首次完成级薄规格扩容,产品厚度由0.97毫米扩容至0.75毫米;镀锌级产品首次试制成功,厚度由2.0毫米扩容至2.7毫米;高强度材料整体产能大幅提升。马口铁首次以厚度0.13毫米、高抗硫食品罐体供货秘鲁,累计供货700吨。中厚板供货巨龙、宝仕顺国家管线项目。 生产管线钢1.8万吨。

紧跟用户需求,提升服务能力。冷轧工序始终坚持以效益为中心,努力推进结构效益,努力提升优势产品市场占有率,提升产品质量和用户服务水平。低铝锌铝镁外板实现量产,公司以完全满足用户要求的质量供应广汽、宝马等汽车厂商。产销研团队齐心协力,奶粉铁、超薄DR料、红牛铁、易拉盖等订单稳步增加。奶粉铁同比增长12%,其中罐身铁同比增长33%,再次创历史新高。 3月,首钢京唐“蝉翼钢铁”以“首都振兴新地标”明信片形式深入人心,登上2023年全国“两会”热搜,成为继奥运会体育明信片、中共二十大“长城颂”主题明信片之后又一热门文创产品。中厚板搪瓷钢板产品首批发货顺利完成,各项技术指标均达到客户标准。为实现首批试产顺利,技术人员全程跟踪生产过程,细化生产调度、轧制温度、水冷方式、叠冷方式、切割要求、检验方式等操作要点,确保生产过程每一步都按要求进行。在客户服务方面,加强对重点客户、重点区域的派驻服务力量,同时对质量异议、用户投诉实行闭环管理,形成快速反应机制,倒逼产品质量提升。 我们主动作为、提前谋划,从客户到客户,及时准确获取客户合同交付个性化要求,协同生产制造、运输物流,全力保障比亚迪、奔驰、中集、厦门日上等重点客户交付,各项应急供货保障任务得到了客户高度认可。

质量是企业的生命,京唐各项质量攻关项目有序开展,关键质量指标持续改善,一季度全工序SPC指标优良率较去年四季度提升3.6%。从2023年开始,京唐还将推进“工序检验+界面管理”一体化,开展“工序检验+界面管理”监督检查,严控全工序质量波动;开展工序质量周检,对9道生产工序进行11次检查,问题整改闭环率91.1%。质量工程师杨政说:我们坚持每个尺寸类别都分析降级原因的原则,对每一块不符合尺寸要求的钢板都进行轧制工艺参数复核,找出生产过程中的问题,针对趋势性问题进行专题讨论,遏制问题。一季度中厚板废品率降低0.04%,较去年降低0.05。 冷轧工序注重全员体系工具学习应用、变点管理与放行管理,坚持权责对等,明确产线工程师、质量工程师、操作主管、主任、部门负责人质量职责,开展管理人员质量工作量化考核和部门、工区、班组三级质量体系知识培训、质量工具模拟演练,提升全员质量意识和工具应用能力。一季度,冷轧工序废品降低率比计划降低0.03%;关键缺陷拒收率比计划降低0.11%。

加强创新驱动发展动力

创新是第一动力。首钢京唐强化创新驱动发展,充分依托技术中心、专家工作站、校企合作等平台优势,以技术创新带动工艺突破、成本降低、产品升级,产品研发不断激发企业发展活力,实现创新发展。2023年一季度,全年74项技术攻关项目有序推进。

强化对标管理,坚持对标工作常态化,围绕制造工艺、生产成本、用户体验三个维度,完善指标对标体系,实现技术经济指标对标向管理对标、产品对标向用户侧对标延伸。按照“找差距、立对标、补短板、强弱项”的总体要求,分层分类完善对标体系,聚焦短板,不断缩小差距。为凸显“制造+服务+成本”的管控能力,公司将对标方向由“制造端”向“用户端”延伸。公司有105项制造指标,采用T级五级指标进行管控考核。 选取31项重点指标督导落实,提升制造过程管控能力:围绕90项用户端指标,在质量、交付、结构、渠道、价格等全方位与标杆企业对标,持续提升用户体验。在凸显高端产品全流程制造能力方面,项目由“O5板”项目延伸至“超高强度”项目,一季度高炉焦比、热轧超高强度钢综合产出率、冷轧铝硅热成型合格率等45项指标70次突破最好水平。

技术创新方面,围绕产线稳运行、新产品新工艺、前沿技术等,推进研发,破解瓶颈难题。炼钢技术人员创新研发了转炉用高压小角度氧枪喷嘴,使氧枪工作压力提高,转炉终渣TFe含量下降0.15MPa,转炉终渣TFe含量下降2.1%,每月可降低生产成本200余万元。轧钢科研团队以换点为核心,开展精准作业、精细管理,加强专业人员与现场高效协同,推动薄规格生产取得突破,最长轧制板坯达到17块,创下新纪录。同时,成功研发酸洗汽车结构钢GC420/780DP新成分体系,最薄轧制规格达1.2mm,品种试制取得新进展。 以天鹏创新工作室为“中心”,开展技术攻关,优化控制方法与模型,解决了产线直轧钢板水冷不稳定、极薄镍9钢轧板板形控制困难等问题,为产线稳定生产提供支撑。

追求极致能源效率 推动绿色低碳高质量发展

2023年,首钢京唐着眼长远发展,统筹创建能效标杆示范项目,加快落实各项节能降耗举措,继续保持绿色低碳引领。一季度,吨钢综合能耗同比下降10千克标准煤,吨钢综合电耗同比下降13千瓦时,吨钢新增水耗同比下降0.1立方米,均实现新突破。

继续拓展“大能源”格局,加强能源协调服务工作,强化转炉工况管控,科学调度生产运行,不断优化转炉煤气回收约束。一季度,吨钢转炉煤气回收量达到120立方米,同比增加6立方米,创下新高。精准把控煤气用户生产检修节奏,持续精准预测煤气平衡,进一步提高高炉煤气柜缓冲能力,基本实现高炉煤气零排放,实现新突破。组建班子持续攻关,突破二次能源发电机组瓶颈,动态调整参数,优化机组运行方式,进一步挖掘发电潜力。各发电机组形成了追赶超越的“加速度”,累计发电量超计划7200万千瓦时,二次能源发电率同比增长5%。

我们把极值能耗工作摆上突出位置,不断优化能效提升方案,通过技术改造、工艺优化等举措,实现由能量平衡生产组织向产线、工序极值节能深度挖掘转变。调整装料制度,逐步提高高炉煤气利用率,降低燃料消耗,工序能耗逐月降低。三号高炉工序吨钢能耗达到357.2千克标煤,顺利达标值。烧结工序优化稳定,系统故障率降低,一季度工序能耗较去年降低4.5千克标煤,继续优于行业能效标杆,创历史最好水平。焦化工序发动全员挖掘节能潜力,成立了压缩空气降低攻关小组、氮气降低攻关小组、电耗降低攻关小组等7个攻关小组,制定实施了15项重大能源成本降低措施。 一季度,炼焦工序吨钢综合能耗达到103.14千克标准煤,比基准值降低6.86千克标准煤,实现新突破。

千里之行,始于足下。成绩代表过去,奋斗创造未来。面对严峻的形势和艰巨的任务,京唐全体干部员工将牢牢把握高质量发展这个主题,在危机中抢抓机遇,在变革中开创新局面,发挥坚韧不拔、艰苦奋斗的精神,以坚定不移的决心一次次冲锋陷阵,奋力实现年度任务目标,努力成为对集团发展有价值的企业。

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结尾

文:赵广顺、尹松松、杨丽文

图片:各单位

出品:首钢京唐传媒

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